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佛山臺達(dá)伺服放大器維修處

來源: 發(fā)布時間:2022-09-28

    伺服放大器是用來控制伺服電機的一種控制器,其作用類似于變頻器作用于普通交流馬達(dá),屬于伺服系統(tǒng)的一部分,主要應(yīng)用于高精度的定位系統(tǒng)。一般是通過位置、速度和力矩三種方式對伺服馬達(dá)進(jìn)行控制,實現(xiàn)高精度的傳動系統(tǒng)定位,目前是傳動技術(shù)的質(zhì)量保障產(chǎn)品。那么對伺服放大器如何測試檢測維修,以下是一些方法:1、示波器檢查放大器的電流監(jiān)控輸出端時,發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無法讀出故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。2、電機在一個方向上比另一個方向跑得快故障原因:無刷電機的相位搞錯。處理方法:檢測或查出正確的相位。故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。故障原因:偏差電位器位置不正確。處理方法:重新設(shè)定。 中維自動化擁有專業(yè)的伺服放大器維修團隊。佛山臺達(dá)伺服放大器維修處

西門子伺服放大器維修案例介紹:驅(qū)動器未準(zhǔn)備好的故障維修。 故障現(xiàn)象:一臺配套SIEMENS 850系統(tǒng)、6RA26**系列直流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工過程中突然停機,開機后面板上的“驅(qū)動故障”指示燈亮,機床無法正常起動。分析與處理過程:根據(jù)面板上的“驅(qū)動故障”指示燈亮的現(xiàn)象,結(jié)合機床電氣原理圖與系統(tǒng)PLC程序分析,確認(rèn)機床的故障原因為Y軸驅(qū)動器未準(zhǔn)備好。檢查電柜內(nèi)驅(qū)動器,測量6RA26**驅(qū)動器主回路電源輸入,只有V相有電壓,進(jìn)一步按機床電氣原理圖對照檢查,發(fā)現(xiàn)6RA26**驅(qū)動器進(jìn)線快速熔斷器的U、W相熔斷。用萬用表測量驅(qū)動器主回路進(jìn)線端1U、1W,確認(rèn)驅(qū)動器主回路內(nèi)部存在短路。由于6RA26**交流驅(qū)動器主回路進(jìn)線直接與晶閘管相連,因此可以確認(rèn)故障原因是由于晶閘管損壞引起的。逐一測量主回路晶閘管V1-V6,確認(rèn)V1、V2不良(己短路);更換同規(guī)格備件后,機床恢復(fù)正常。由于驅(qū)動器其他部分均無故障,換上晶閘管模塊后,機床恢復(fù)正常工作,分析原因可能是瞬間電壓波動或負(fù)載波動引起的偶然故障。汕頭臺達(dá)伺服放大器維修參考價格想要維修好伺服放大器并使其恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)則需要請專業(yè)維修人員進(jìn)行維修,中維自動化則是一個不錯的選擇。

西門子伺服放大器維修案例介紹:進(jìn)線快速熔斷器熔斷的故障維修。故障現(xiàn)象:一臺配套SIEMENS8MC的臥式加工中心,在電網(wǎng)突然斷電后開機,系統(tǒng)無法起動。分析與處理過程:經(jīng)檢查,該機床X軸伺服驅(qū)動器的進(jìn)線快速熔斷器已經(jīng)熔斷。該機床的進(jìn)給系統(tǒng)采用的是SIEMENS6RA系列直流伺服驅(qū)動,對照驅(qū)動器檢查伺服電動機和驅(qū)動裝置,未發(fā)現(xiàn)任何元器件損壞和短路現(xiàn)象。檢查機床機械部分工作亦正常,直接更換熔斷器后,起動機床,恢復(fù)正常工作。分析原因是由于電網(wǎng)突然斷電引起的偶發(fā)性故障。

如果您的伺服放大器可能不工作了,但要記得備份工作正常。但大多數(shù)損壞的伺服放大器都是可以維修的,且值得維修。盡管炸機看起來很糟,但這種伺服放大器維修并不少見。西門子伺服放大器炸機的原因及伺服放大器的維修方法有哪些?伺服放大器物理問題引起的過流損耗。任何阻礙設(shè)備運行的因素都可能導(dǎo)致電流過大,因為電機運行越慢,電流越大。這可能包括軸上的不良軸承,一些限制設(shè)備或突然停止,多余的電流通過單獨的晶體管和電阻組合轉(zhuǎn)移,旨在消除電流和保護(hù)IGBT。如果晶體管或電阻失效,電流將反饋到IGBT并損壞,導(dǎo)致FANUC伺服放大器炸了。由于繞組短路、導(dǎo)線絕緣故障、制動器卡住等原因?qū)е滤欧糯笃鬟^載。伺服放大器出現(xiàn)無法處理的問題時,需要及時聯(lián)系維修人員,以免進(jìn)一步擴大損失,這里我推薦中維自動化。

伺服放大器維修有哪些方法呢?電機在一個方向上比另一個方向跑得快的故障原因:無刷電機的相位搞錯。處理方法:檢測或查出正確的相位。故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。故障原因:偏差電位器位置不正確。處理方法:重新設(shè)定。電機失速的故障原因:速度反饋的極性搞錯。處理方法:a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以)b.如使用測速機,將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入。c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入。d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好。故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的。專業(yè)的伺服放大器維修,可以延長其壽命,以致節(jié)省不必要的費用,中維自動化是您值得信賴的選擇。廣州力士樂伺服放大器維修費用

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西門子伺服放大器維修案例介紹:某配套SIEMENS PRIMOS系統(tǒng)、6RA26**系列直流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的數(shù)控滾齒機,開機后發(fā)生“ERR21,Y軸測量系統(tǒng)錯誤”報警。分析與處理過程:數(shù)控系統(tǒng)發(fā)生測量系統(tǒng)報警的原因一般有如下幾種:1)數(shù)控裝置的位置反饋信號接口電路不良。2)數(shù)控裝置與位置檢測元器件的連接電纜不良。  3)位置測量系統(tǒng)本身不良。由于本機床伺服驅(qū)動系統(tǒng)采用的是全閉環(huán)結(jié)構(gòu),檢測系統(tǒng)使用的是HEIDENHAIN公司的光柵。為了判定故障部位,維修時首先將數(shù)控裝置輸出的X、Y軸速度給定,將驅(qū)動使能以及X、Y軸的位置反饋進(jìn)行了對調(diào),使數(shù)控的X軸輸出控制Y軸,Y軸輸出控制X軸。經(jīng)對調(diào)后,操作數(shù)控系統(tǒng),手動移動Y軸,機床X軸產(chǎn)生運動,且工作正常,證明數(shù)控裝置的位置反饋信號接口電路無故障。佛山臺達(dá)伺服放大器維修處

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