步驟d、通過對不同連鑄工藝參數(shù)下的末端電磁攪拌4比較好位置進行大數(shù)據(jù)分析,得出末端電磁攪拌4比較好位置數(shù)據(jù)庫,同時兼顧伺服缸8活塞桿24行程,確定末端電磁攪拌4的初始位置;步驟e、生產(chǎn)過程中,工控機根據(jù)連鑄工藝參數(shù)實時調取末端電磁攪拌4比較好位置數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù),并將末端電磁攪拌4的比較好位置與當時末端電磁攪拌4的位置進行比較,如果二者的位置差值為零則不予調整,如果位置差值不為零,則實時調整末端電磁攪拌4的位置直至其位于比較好攪拌位置處。步驟c中的連鑄工藝參數(shù)包括鑄機流別、澆鑄鋼種、澆鑄溫度、拉速、鑄坯斷面尺寸、結晶器液面高度、結晶器冷卻水量、進出口水溫差、二冷各區(qū)的實際噴水量、水溫度中的一種、兩種或多種。步驟e中的比較過程包括如下步驟:步驟e1.工控機首先根據(jù)連鑄工藝參數(shù)及伺服缸8的參數(shù)生成期望軌跡曲線,得到期望軌跡位移m;步驟e2.工控機通過位移傳感器25實時檢測伺服缸8活塞桿24的伸出位移l;其中工控機對活塞桿24伸出位移的檢測是每隔固定的周期進行的;步驟e3.如果在某一時刻伺服缸8活塞桿24伸出位移l與期望軌跡位移的差值不為零,則進入步驟e4;如果差值為零,則工控機向伺服缸8發(fā)出保持活塞桿24不變的指令。中頻熔煉電爐哪家好。江蘇中頻熔硅爐生產(chǎn)
所述左罐蓋及右罐蓋分別通過拼接件與中罐蓋的兩側連接,所述中罐蓋、左罐蓋及右罐蓋上均設置有若干通孔ⅰ。本實用新型的有益效果:本實用新型采用三部分的分體式結構,三部分罐蓋均采用框架分體式結構和內設加強橫板,邊框及加強橫板起到加強頂板的作用,能夠有效提高罐蓋的強度,從而能有效***罐蓋高溫下的變形,在提高罐蓋使用壽命的同時,保障站在罐蓋上員工作業(yè)時的人身安全;而且各部分罐蓋之間通過拼接件連接能有效解決傳統(tǒng)拼接式連接處易熱變形的問題,且安裝和維修較為便捷。本實用新型在三部分罐蓋的組成罐蓋框架內分層設置陶瓷纖維板及耐火澆注層ⅰ,既能降低罐蓋頂板的熱輻射,而且罐蓋的隔熱保溫性能好,從而能夠***延長罐蓋的使用壽命。本實用新型通過罐蓋的框架內設加強橫板,耐火澆注層ⅰ澆注于框架內的加強橫板上,從而可以增強罐蓋內耐火澆注層ⅰ的結合度,增強罐蓋內耐火澆注層ⅰ的耐熱沖擊及蝕損性能,從而延長罐蓋的使用壽命。附圖說明圖1為本實用新型結構示意圖;圖2為圖1之m-m向剖視圖;圖3為圖1之n-n向剖視圖;圖中:a-中罐蓋,b-左罐蓋,c-右罐蓋,1-拼接件,101-底座,102-耐高溫螺母,103-耐高溫螺栓,2-頂板,3-邊框,4-陶瓷纖維板。中頻感應電爐哪家好中頻感應電爐多少錢。
**終使得伺服缸8活塞桿24伸出位移l與期望軌跡位移m的誤差調整為零。通過多流連鑄機末端電磁攪拌位置的實時精細伺服控制裝置來實現(xiàn)上述方法,多流連鑄機末端電磁攪拌位置的實時精細伺服控制裝置包括模擬量處理裝置、數(shù)字量處理裝置、a/d轉化模塊、d/a轉化模塊、與模擬量處理裝置連接并與伺服缸8的活塞23對應配合的伺服液壓系統(tǒng)、與末端電磁攪拌4對應配合的末端電磁攪拌調節(jié)機構;模擬量處理裝置包括用于存儲期望軌跡的期望軌跡存儲器、位移傳感器25、反饋控制器和比例調節(jié)器,位移傳感器25設置在伺服缸8活塞桿24上用于采集伺服缸8活塞桿24的實際伸出量,位移傳感器25獲得的采樣結果和期望軌跡存儲器內的對應期望值進行比較后的差值分別連接反饋控制器和比例調節(jié)器,反饋控制器和比例調節(jié)器的輸出信號連接伺服閥的輸入信號;數(shù)字量處理裝置包括工控機,以及設置在工控機內的pd處理單元、pid迭代學習單元、控制量儲存器,控制量儲存器與pd處理單元和pid迭代學習單元均信息連接;位移傳感器25獲得的采樣結果和期望軌跡存儲器內的對應期望值進行比較后的差值通過a/d轉化模塊分別與pd處理單元和pid迭代學習單元連接。
按照所述軟壓下輥縫控制模式的目標位置進行壓下控制。進一步地,所述***的連鑄機快換啟動信號包括在連鑄機快換期間利用兩臺中間包車位置互換自動識別所述連鑄機快換啟動信號。進一步地,通過接近開關檢測所述中間包車的位置,實現(xiàn)所述中間包車在快換行走中自動確認所述連鑄機快換啟動信號。進一步地,基于plc控制系統(tǒng)的**程序獲取快換后所述板坯的拉出長度和位置。進一步地,所述plc控制系統(tǒng)還包括連鎖保護模塊,所述連鎖模塊獲取滿足所述壓下輥縫控制模式的轉換條件;所述轉換條件包括所述連鑄機的澆鑄速度小于,澆鑄總長度大于15m,澆鑄位信號已***,一臺中間包車在行走,另一臺中間包車不在所述澆鑄位。進一步地,所述plc控制系統(tǒng)為s7-400plc控制系統(tǒng)。進一步地,所述板坯的拉出通過拉矯機實現(xiàn),在所述拉矯機的電機上設有編碼器,檢測所述拉矯機的拉速。本發(fā)明的實施例提供的技術方案可以包括以下有益效果:將扇形段位置鎖定在線性收縮輥縫控制模式的目標位置上,禁止扇形段動作,能夠避免扇形段后半部整體壓下,解決扇形段框架加持力猛增的問題,通過本發(fā)明的轉換方法能夠在連鑄機不停機的情況下完成轉換,保持生產(chǎn)的連續(xù)性,提高板坯質量,減少生產(chǎn)原材料的消耗。中頻熔硅爐設備廠家。
連鑄機快換時,兩臺中間包車需要從預備位、澆鑄位進行互換,在位置互換過程中,通過接近開關實現(xiàn)檢測,控制系統(tǒng)在連鑄機澆鑄過程中一旦檢測到兩臺中間包車有啟動信號并且完成位置互換,則立即自動執(zhí)行中間包車快換功能,這樣有利于減少人員操作實現(xiàn)設備自動化。需要說明的是,有啟動信號并且完成位置互換:“有啟動信號”指中間包車移動行走信號發(fā)出,也就是2臺中間包車其中1臺向預備位行走,另1臺向澆鑄位行走,在行走信號發(fā)出后,分別檢測到1臺由澆鑄位行走到預備位,另1臺由預備位行走到澆鑄位時,控制系統(tǒng)檢測確認后會發(fā)出中間包車位置進行互換。解決因接近開關故障發(fā)出誤信號造成設備動作,此種設計在中間包車沒有行走時即使接近開關故障也不會發(fā)出中間包車位置進行互換信號去啟動快換信號。進一步地,基于plc控制系統(tǒng)的**程序獲取快換后板坯的拉出長度和位置。板坯的拉出通過拉矯機實現(xiàn),在所述拉矯機的電機上設有編碼器,檢測所述拉矯機的拉速。編碼器的作用檢測電機轉速,通過**程序讀取電機速度,進行計算得出快換后板坯的拉出長度及對應扇形段位置。plc控制系統(tǒng)的**程序會檢測到拉矯電機轉速信號,通過速度信號編程,實現(xiàn)板坯拉出長度實時**。中頻熔煉爐費用中頻熔煉爐生產(chǎn)廠家。天津高頻爐
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推薦地:rh脫碳處理中的測氧一次是在脫碳結束后先進行一次,再次測氧是在加鋁脫氧循環(huán)到5min時進行。本發(fā)明中主要工藝的機理及作用方坯澆注**碳鋼結瘤產(chǎn)物為al2o3,為提高可澆性,應盡可能減少和排除鋁的脫氧產(chǎn)物。這是由于常規(guī)工序下,rh升溫采用鋁熱反應,會產(chǎn)生大量的氧化鋁,而lf電極加熱升溫則優(yōu)勢明顯,采用電加熱替代了鋁加熱。本發(fā)明之所以控制出鋼溫度不低于1670℃,出鋼鋼水中碳在,推薦地出鋼溫度不低于1680℃,是由于當出鋼溫度過低時,會增加lf爐加熱時間,從而導致lf爐加熱過程中增加過多,產(chǎn)生更多的氧化鋁產(chǎn)物。出鋼碳過高會增加rh脫碳的負荷,甚至會采取強制吹氧脫碳,出鋼碳過低,則會導致鋼中氧增加,消耗更多的脫氧劑—鋁,生產(chǎn)脫氧產(chǎn)物al2o3。本發(fā)明之所以采用lf爐精煉,并采用電極加熱使鋼水溫度達到1640~1665℃,并控制結束時氧含量在500~800ppm,推薦地煉鋼水溫度在1640~1655℃,結束時鋼水中氧含量在500~765ppm,是由于鋼水溫度過高一是會導致加熱時間增加,浪費成本,二是會降低連鑄機拉速,使得氧化鋁更易聚集在水口附近,降低澆注性能;理論上氧含量越低,則產(chǎn)生的氧化鋁越少,但如果氧太低,rh又達不到脫碳的需要。江蘇中頻熔硅爐生產(chǎn)
襄陽市林南電氣設備有限公司發(fā)展規(guī)模團隊不斷壯大,現(xiàn)有一支專業(yè)技術團隊,各種專業(yè)設備齊全。致力于創(chuàng)造***的產(chǎn)品與服務,以誠信、敬業(yè)、進取為宗旨,以建林南產(chǎn)品為目標,努力打造成為同行業(yè)中具有影響力的企業(yè)。公司不僅*提供專業(yè)的高中頻電源、連鑄設備、汽車配件(不含發(fā)動機)、電子元器件的制造、銷售;貨物及技術進出口(不含禁止或限制進出口的貨物及技術)。,同時還建立了完善的售后服務體系,為客戶提供良好的產(chǎn)品和服務。誠實、守信是對企業(yè)的經(jīng)營要求,也是我們做人的基本準則。公司致力于打造***的連鑄設備及其配件,高中頻電源,電子元器件,電氣、機械設備。