在生產(chǎn)線上,點膠機的管路過長或過窄,使得管口的氣壓不足,從而導(dǎo)致點膠流速過慢。這種問題不僅影響了生產(chǎn)效率,還可能導(dǎo)致點膠不均勻,甚至出現(xiàn)氣泡等問題。為了解決這個問題,我們采取了以下措施:首先,將點膠機管路從1/4英寸改為3/8英寸,這樣能夠有效地減小管路的阻力,提高流體流速。其次,在滿足生產(chǎn)需要的前提下,盡量縮短管路的長度,以進一步減小阻力,加快流體傳輸速度。這些改進措施能夠顯著提高點膠效率和質(zhì)量,并避免出現(xiàn)不必要的質(zhì)量問題。印刷電路板、電子元器件、汽車部件、手袋、包裝盒等。廣東新能源點膠機器人
從目前點膠設(shè)備的使用情況來看,越來越多的人選擇使用自動點膠機,主要原因是,自動點膠的優(yōu)點和性價比,足以征服那些有需要的人,無論是降低成本,還是同時提高效率和質(zhì)量,這一點都是好的。這一次,我們將會介紹自動點膠模式,它將會在多個應(yīng)用領(lǐng)域中,展現(xiàn)出它的優(yōu)點,從而讓更多的生產(chǎn)線,更多的人會選擇它。長時間自動化能夠有效提高企業(yè)的生產(chǎn)效率,自動化模式使用避免復(fù)雜的人工操作、慢速、容易出錯等問題,通過自動程序控制回吸式點膠閥定量出膠快速,因此自動點膠優(yōu)勢體現(xiàn)源于適用大批量生產(chǎn)的需要。肇慶點膠機器人解決方案并選擇有完善售后服務(wù)。
然而,在進行這些改進時,我們需要確保其與實際工作環(huán)境和要求相匹配。例如,根據(jù)具體的工作需求和膠水特性,我們可能需要進一步調(diào)整管路尺寸、膠口設(shè)計和氣壓設(shè)置,以達到佳的點膠效果??傊岣唿c膠機的點膠流速,我們可以通過改變管路尺寸、改進膠口和調(diào)整氣壓等方式來解決問題。這些改進措施將有助于加快點膠流速、提高工作效率,并確保點膠質(zhì)量的穩(wěn)定性。在實際操作中,我們應(yīng)根據(jù)具體情況進行調(diào)整,以達到佳的點膠效果。
點膠時,通過控制裝置向橡膠管道及針輸送壓力,使點膠機輸出的膠量達到一定程度,這樣就能確保點膠器的出膠量和點膠速度。若壓力太大,則會造成膠水不均勻,嚴重時會影響產(chǎn)品外觀;若壓力太低,則會造成點膠不均勻,點膠漏點等現(xiàn)象,從而影響制品的品質(zhì)。根據(jù)上述說明,在進行自動點膠機的調(diào)試過程中,需要根據(jù)產(chǎn)品的尺寸和膠點,選取合適尺寸的針頭,再根據(jù)膠點的需求量,設(shè)定合適的出膠時間和壓力,來控制每次點膠的出膠量和點膠速度。因此,自動點膠機能得到好的點膠效果和點膠速度??梢赃m應(yīng)不同的生產(chǎn)需求和工藝變化。
故障表現(xiàn):硫化元件偏移,嚴重者,元件的針腳脫節(jié)。出現(xiàn)原因:貼片膠的出膠量不一致(如片狀部件兩點膠一多一少);在貼片過程中部件發(fā)生位移;貼片膠粘性降低;點膠后pcb過久不使用;膠水半硬化.處理方法:檢查膠口有無堵塞,消除不均勻的膠料,調(diào)節(jié)膠帶的運行狀況,更換膠水;點膠后,印刷電路板不宜放置太久。在固化之后,元件的針腳會浮起,移動故障現(xiàn)象:在焊接過程中,元件的針腳被熔化后上浮或偏移,在焊接過程中,錫料會進入焊盤,情況嚴重時,甚至?xí)l(fā)生短路、斷路等情況。形成原因:膠水不勻;膠水用量太大;膠水在膠水上出現(xiàn)偏差。解決方法:調(diào)節(jié)涂布過程,控制涂布過程中的用量,調(diào)節(jié)涂布過程中的工藝參數(shù)。給膠計量泵,系統(tǒng)將所設(shè)置的膠液數(shù)量轉(zhuǎn)換為馬達的排量,從而達到不變的出膠量;廣州點膠機器人供應(yīng)
自動點膠機能夠?qū)崿F(xiàn)三軸聯(lián)動,智能化工作。廣東新能源點膠機器人
全自動視覺精確點膠機設(shè)備“智能視覺抓住體系”都是經(jīng)過了我們的專業(yè)技術(shù)人員進行了數(shù)萬次的測試,在超清照相機的幫助下,可以完成對目標的抓拍,精確到體系可以根據(jù)產(chǎn)品不同的部位的布局,快速地確定膠點部位或打標部位,并且可以在很短的時間內(nèi),對點膠方向、運動軌跡進行分析。確保全自動循環(huán)運轉(zhuǎn)。同時,讓我們對點膠精度、飽和度、重復(fù)點膠精度等進行持續(xù)的檢測,使出膠的重復(fù)精度達到0.01 MM,達到可視化的目的,實現(xiàn)點膠精度的精管理。提高機器的使用率、適用性、產(chǎn)量和質(zhì)量,減少勞動強度和損耗。廣東新能源點膠機器人