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南京博世力士樂伺服驅(qū)動器維修案例

來源: 發(fā)布時間:2022-09-07

科爾摩根伺服驅(qū)動器報警代碼F24 警告 顯示警告故障
F25 變換誤差換碼誤差
F26 限位開關(guān) 硬件限制開關(guān)移動誤差
F27 AS 操作錯誤——AS-Enable輸入,使已經(jīng)確定在同一時間
F28 現(xiàn)場總線錯誤現(xiàn)場總線錯誤(見ASCII命令參考)
F29 現(xiàn)場總線錯誤現(xiàn)場總線通信干擾(見ASCII命令參考)
F30 緊急暫停 暫停,緊急停車
F31 保留保留
F32 系統(tǒng)錯誤 系統(tǒng)軟件沒有反應(yīng)正確 警告信息

曾經(jīng)維修一臺西門子伺服電機無法返回原點故障,這臺機器是從江西南昌一家紙板廠寄來的,聽工廠的負責人說這臺機器是前段時間下雨期間有被雨水浸泡過。找了當?shù)氐木S修人員來現(xiàn)場維修,當時維修過后機器正常使用了不到一個月現(xiàn)在是啟動后西門子伺服電機無法返回原點。報警燈并沒有任何的反應(yīng),并且機器的顯示屏也并沒有任何的故障代碼出現(xiàn),他們也是無從下手沒有維修方向。一般性的機器進水后不建議直接開機,這樣會傷害到伺服電機的主板與其他的元件損壞。
松下驅(qū)動器/放大器發(fā)生故障報警代碼快速查詢及對策.南京博世力士樂伺服驅(qū)動器維修案例

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西門子伺服電機無法返回原點的原因?qū)嵗治觯?西門子伺服電機無法返回原點的故障中與線路的損壞或是輸入電源都是有很大的關(guān)系,電壓過低時不****是會使電機運行出現(xiàn)故障還會影響機器的啟動。另外有些時候伺服電機的外部環(huán)境會導致機器內(nèi)部的零件損壞。像我去年8月份時遇到的一個客戶當時是去現(xiàn)場維修一臺貝加萊的伺服電機,當時那個客戶的工廠也是被水浸泡了,這臺伺服電機剛好是在一樓老的生產(chǎn)車間,并且工人對機器的保養(yǎng)與運用并沒有什么經(jīng)驗,只是將機器內(nèi)部的水清理干凈后便開機使用了。這一開機可好,只聽到嘣的一聲機器的主板炸毀包括連接主板線路全部損壞還有很多的小零件了報廢掉了,可是讓在場的工人嚇壞了一個小小的失誤導致這么大的損失。南京博世力士樂伺服驅(qū)動器維修案例貝加萊伺服驅(qū)動器報警故障維修41001 41011 41031.

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ID運行失敗和接地故障 1、ID 運行失敗– “0011 ID RUN FAIL”將顯示在驅(qū)動器的鍵盤上。當驅(qū)動器無法成功完成電機辨識運行過程時,會出現(xiàn)此故障。 2、接地故障——“0016 EARTH FAULT”將顯示在驅(qū)動器的鍵盤上。當驅(qū)動器在電機電纜或電機中檢測到接地故障時,此故障會跳閘。 散熱器過熱和欠壓 1、散熱器過熱– “0003 DEV OVERTEMP”將顯示在驅(qū)動器的鍵盤上。此故障表示驅(qū)動器的 IGBT 散熱器溫度已超過跳閘限制。驅(qū)動器的跳閘限制為 135°C。 2、欠壓——“0006 DC UNDERVOLT”將顯示在驅(qū)動器的鍵盤上。當此故障跳閘時,表示驅(qū)動器檢測到中間直流電壓不足,可能是由于輸入電源線缺相、保險絲熔斷、整流橋內(nèi)部故障或輸入功率不足

然后,您需要按住鍵盤上的所有四個鍵,直到您在顯示屏上看到所有“F”。一旦顯示屏顯示所有“F”,您可以按住“MODE”鍵和向下箭頭,直到顯示屏上顯示“FC22”。 3、一旦顯示屏上顯示“FC22”,您就可以松開所有按鍵。接下來,按住“data set”鍵,直到顯示屏上顯示“good”字樣。 4、此時,是時候關(guān)閉主軸驅(qū)動器并將跳線從“設(shè)置”或“測試”位置移回“驅(qū)動”位置。然后,您重新打開主軸驅(qū)動器的電源,并按照維護手冊中概述的程序?qū)?shù)設(shè)置(或鍵入)回 RAM 芯片。" 施耐德伺服驅(qū)動器常見故障分析及維修案例解析".

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貝加萊伺服驅(qū)動器維修報警代碼查詢5105主觸發(fā)先進先出滿.
5106主觸發(fā)先進先出空
5107啟動凸輪曲線連接不可能:參數(shù)超出有效值
5108主補償觸發(fā)先進現(xiàn)出滿.
5109主補償觸發(fā)先進現(xiàn)出空.
5110凸輪曲線連接放棄:循環(huán)設(shè)定位置丟失.
5111凸輪曲線連接放棄:編碼器錯誤.
5112命令不允許:凸輪曲線連接未***.
5113命令不允許:控制器絍仍***.
5114寫參數(shù)不允許:凸輪連接***.
5115重啟命令不可能:凸輪時序以前從未***.
5201寫參數(shù)不允許:鼓序列***.
5202鼓序列發(fā)生器:位置不在上升順序.
5300數(shù)據(jù)塊上載無效.
5302寫參數(shù)不允許:凸輪時序***.
5303凸輪曲線未提供索引.
5304格式錯誤在凸輪曲線數(shù)據(jù).
5306補償:入口速度超限.
5307補償:連接速度超限.
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檢查機床的伺服單元,當出現(xiàn)故障時,其相應(yīng)伺服控制器上的H1/A報警燈亮,表示伺服電動機過載。 ??根據(jù)以上現(xiàn)象分析,故障可能是由于運動部件阻力過大引起的。為了確定故障部位,維修時將伺服電動機與機械部件脫開,檢查發(fā)現(xiàn)機械負載很輕,因為機床Y軸使用的是帶有制動器的伺服電動機,初步確定故障是由于制動器不良引起的。 ??為了確認伺服電動機制動器的工作情況,通過加入外部電源,確認制動器工作正常。進一步檢查制動器的連接線路,發(fā)現(xiàn)制動器電源連接不良,造成制動器未能夠完全松開;重新連接后,故障消失。 南京博世力士樂伺服驅(qū)動器維修案例

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